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武钢烧结机加快脱硫改造

2009-04-15  来源:中国环境报
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 200多米高的大烟囱下耸立起一座大型“脱硫岛”,近日,武钢烧结机厂3号烧结机脱硫工程开机试运行,这座国内第一部大型烧结机脱硫岛,脱硫率可达90%,每年可减排二氧化硫5000余吨。
  目前,总投资5600万元的“脱硫岛”主体已建成,并开机试运行,年运行成本约3000万元。按照设计,脱硫率可达90%,二氧化硫排放浓度将从目前的800~1500毫克/立方米,降至100毫克/立方米,每年可减排5000余吨二氧化硫。
  武钢安环部负责人介绍,今年下半年还将启动4号、5号烧结机脱硫工程,近年内公司5台烧结机全部完成脱硫改造。按设计能力预算,武钢现有5台烧结机年排放二氧化硫2.6万余吨,全部完成脱硫工程后,每年可减排二氧化硫2.2万吨以上。
  钢铁厂的烧结工序是二氧化硫排放大户,占大型钢铁企业产生的二氧化硫总量的80%。烧结脱硫为世界难题,其排放气量大,二氧化硫浓度低,难以处理。目前,我国尚未制定钢铁厂烧结二氧化硫排放标准。为加大减排力度,武钢集团公司领导层决定在国内大型钢铁企业第一个“吃螃蟹”——率先实施烧结脱硫工程。
  经过多次考察和反复论证,武钢两年前便开始选择适合的烧结脱硫技术,去年6月率先开始实施烧结机脱硫工程。3号烧结机规模为360平方米,脱硫岛利用生石灰吸附二氧化硫,并反应生成亚硫酸钙,从而将二氧化硫“固定”下来。
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